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PLC與觸摸屏控制在裝卸機(jī)械中的應(yīng)用

發(fā)布時間:2018-08-09 13:59:33 閱讀次數(shù):286
搬運機(jī)械手具有靈活、靈活的特點,用于零件或成品在固定位置的移動,代替手工作業(yè),加快生產(chǎn)節(jié)奏,極大地提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。因此,它被廣泛應(yīng)用于自動生產(chǎn)線切割作業(yè)中,特別是在有毒、易燃、易爆的環(huán)境中。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,簡單、可靠和易于操作已經(jīng)成為機(jī)器人發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)。交流伺服電機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡單、成本低、控制容易、維護(hù)方便等優(yōu)點,具有易于控制運動參數(shù)等優(yōu)點。本文從穩(wěn)定性、可靠性、易操作性和各種控制部件連接的靈活性和方便性的角度出發(fā),設(shè)計了U型機(jī)械手,由PLC和觸摸屏控制,以交流伺服電機(jī)和氣缸為動力源。

U型板材搬運機(jī)械手是整個冰箱生產(chǎn)線自動化設(shè)備的一部分。主要任務(wù)是將U型殼從彎曲的生產(chǎn)線運送到另一條生產(chǎn)線,將U形殼的姿態(tài)從垂直向水平轉(zhuǎn)換,整個工作周期小于15s。圖1中示出了移動機(jī)械機(jī)構(gòu)的設(shè)計,這是一個模型DI。由PROE三維設(shè)計軟件構(gòu)建的整個機(jī)械臂的結(jié)構(gòu),主要由水平運動部件、垂直運動部件、橫梁、大臂和小臂組成。水平方向由交流伺服電機(jī)通過行星齒輪驅(qū)動,然后通過齒條帶動整個機(jī)械手在橫梁上做水平直線運動;垂直方向由交流伺服電機(jī)通過滾珠絲杠減速帶驅(qū)動。T在直線上垂直運動,末端由轉(zhuǎn)軸圓筒圍繞軸線旋轉(zhuǎn),爪由四個氣缸驅(qū)動。真空吸盤采用真空吸附原理,增加U盤的夾緊力。此外,垂直平衡缸可以通過輸出力平衡整個機(jī)械手,重力也可以增加垂直剛度。

機(jī)械手的轉(zhuǎn)動、夾緊和吸附由相應(yīng)的電信號控制,而電磁閥的控制信號由PLC發(fā)出,由于U型板的寬度不同,采用刻度和端鎖選擇氣缸。汽缸可以根據(jù)傳感器的位置在表面刻度的刻度上確定啟停位置,兩個開閉缸由23個位置五端口電磁閥控制,兩個內(nèi)支撐缸由22 F控制。當(dāng)2DT和4DT、7DT和8DT通電,5DT和6DT失電時,開缸驅(qū)動大臂,小臂從外向移動,內(nèi)支撐缸驅(qū)動擋板完成U型板從內(nèi)側(cè)的運動。在完成運動完成后,氣缸在壓力狀態(tài)下鎖定,兩個氣缸在運動結(jié)束后被鎖定在端鎖上,當(dāng)1DT和3DT、7DT和8DT通電時,5DT和6DT帶電,手開始移動,1DT和3DT,7DT。在運動結(jié)束后,8DT被破壞,此時手被松開,當(dāng)兩個臂保持同一U形板時,兩個轉(zhuǎn)向缸由兩位五通閥控制。當(dāng)9DT帶電時,兩個轉(zhuǎn)筒驅(qū)動兩個小臂旋轉(zhuǎn),小臂在斷電后旋轉(zhuǎn),當(dāng)11DT和13DT通電時,4個真空吸盤開始隨手爪的保持動作而抽空,并增加夾緊力以保證。U板運動的安全性。當(dāng)1LDT和13DT被切斷,10DT和12DT通電時,真空吸盤被抽真空,U型板放置在生產(chǎn)線上,平衡缸由精密減壓閥控制,使氣缸下腔保持在設(shè)定壓力下。為了抵消機(jī)械手的重力,保證垂直交流伺服電機(jī)上下運動時的輸出轉(zhuǎn)矩相等。系統(tǒng)氣動回路如圖2所示。由于機(jī)械手的氣動傳遞,系統(tǒng)的電壓調(diào)節(jié)、速度調(diào)節(jié)。在設(shè)計中考慮了減震、緩沖和安全,特別是在旋轉(zhuǎn)極限增加擋板的同時,增加了液壓阻尼器來吸收臂轉(zhuǎn)動的能量,減少整個系統(tǒng)的振動。

在該設(shè)計中采用了CPLHX40DT-D系列PLC 21。該P(yáng)LC是歐姆龍的基本類型,具有24個輸入端和16個輸出端,由于輸出點數(shù)大,繼電器輸出擴(kuò)展模塊有16個輸出端口,伺服電機(jī)由脈沖輸出端口輸出的PWM信號控制。CW/CW和脈沖+方向有兩種控制方式。在這個設(shè)計中,使用了CW/CCQ控制模式,I/O分布如圖3所示。

由于機(jī)械手操作的結(jié)束,兩個伺服電機(jī)和每個氣缸的位置是任意的,因此伺服電機(jī)和氣缸需要在機(jī)器啟動之前初始化,具體操作如下:X軸電機(jī)返回零,Z軸電機(jī)返回零;機(jī)械手的機(jī)械零點位于工作空間的右上角,兩個坐標(biāo)軸用零位信號歸零為零,第一個歸零為正高速返回到零,第二返回T為零。0是一個反向低速返回到零,第三是一個正的低速返回到零。此時的零位是機(jī)械零位,即硬零點。為了便于機(jī)器在指令后返回到零,它將使用INI命令將工作空間中的右下點指定為軟零,可伸縮氣缸和內(nèi)支撐缸處于爪的松動狀態(tài),并且旋轉(zhuǎn)氣缸縮回。手臂的大臂在同一條直線上。

系統(tǒng)設(shè)置后,交流伺服電機(jī)可以通過讀碼板顯示兩電機(jī)相對于軟零點的位置。在操作過程中,由于實際工作條件和避障要求,機(jī)械手需要沿著折線行走,如圖4所示,機(jī)械手處于零點后的M點,通過PLC指令設(shè)定軟零點0點。在自動程序開始運行后,操作者沿著最短路徑運行到起點B.,當(dāng)前線完成時,機(jī)械手接受指令進(jìn)入循環(huán),通過教不同類型的U平臺來獲得運行軌跡中的每個節(jié)點的坐標(biāo)。通過比較兩個伺服電機(jī)中的脈沖值和教學(xué)坐標(biāo)值來轉(zhuǎn)換節(jié)點,并在圖5中示出機(jī)械手的自動循環(huán)圖。

為了實現(xiàn)良好的人機(jī)交互性能,采用了觸摸屏和歐姆龍PLC,該觸摸屏具有方便的操作和通訊宏指令、良好的配方功能以及在線脫機(jī)仿真功能。

由于U型板的種類不同,前生產(chǎn)線的夾點C、生產(chǎn)線的H和各避障點的坐標(biāo)將發(fā)生變化,寬度方向調(diào)整手動調(diào)節(jié)傳感器在氣缸上的位置,手動調(diào)節(jié)O。觸摸屏調(diào)整界面如圖7和圖8所示,首先通過調(diào)整接口1,建立自動模式下運行軌跡各段的減速、減速值和關(guān)鍵點坐標(biāo)。在調(diào)整界面2中,點擊。運行到C點按鈕,操作器運行到C點,點擊參數(shù)設(shè)置啟動按鈕,根據(jù)實際工作狀態(tài),根據(jù)上下按鈕,通過SE精確調(diào)整夾緊點C的位置。RVO電機(jī),左側(cè)可顯示電機(jī)坐標(biāo)值,也可改變電機(jī)運行速度,調(diào)整后,單擊保存參數(shù)設(shè)置按鈕,后線位置點H調(diào)整,用前點設(shè)置。

PLC程序和觸摸屏編輯接口通過PC機(jī)嵌入到可編程控制器中,通過教學(xué)接口發(fā)現(xiàn)與U型板模型對應(yīng)的節(jié)點數(shù)據(jù)并存儲在J-PLC存儲器中,整個周期時間小于15S T。IME限制,有必要設(shè)置每個部分的速度和加速度。速度脈沖為60000(0.754),加速度為120(0.377),周期為14s,整個系統(tǒng)振動較小,符合設(shè)計要求。

本項目采用PLC和觸摸屏控制各種U型板的處理過程,充分考慮了操作者的安全性和方便性,使PLC運行穩(wěn)定可靠,而且由于PLC和T的強(qiáng)大的控制和操作功能。OUCH屏幕,功能擴(kuò)展非常方便,為后續(xù)生產(chǎn)線改造提供了便利。

{ 1 }王瑋,王宇鳳?;赑LC的氣動機(jī)械手研究{J}.遼寧工程技術(shù)大學(xué)學(xué)報,2005.4(24):135.136。


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